本网讯 “这次2号机组启动改用小油枪点火,节省燃油15吨。”华电能源哈尔滨第三发电厂的节能专工在生产例会上通报,这是该厂节能挖潜的诸多举措之一。
2014年以来,哈三电厂组织技术攻关团队,积极探索降低能耗的空间,在保证设备运行安全前提下,通过技术调整、运行优化,“跳出龙江”对标杆等手段,把节能降耗融入生产的各个环节中。
近日,2号机组启动,采用疏水泵给锅炉注水打压,较以往给水泵上水方式节省厂用电;提前制粉保持煤粉仓高粉位,小油枪点火,启动仅消耗燃油4吨,创造历史新纪录。该厂还对2号机组脱硫、脱硝系统进行精心调控,通过锅炉燃烧调整氮氧化物排放量,最大限度减少尿素消耗。一、二期脱硫系统实现石灰浆液互相联通,有效提高浆液利用率。
该厂还对2台600MW机组和2号200MW机组进行氧量优化实验,根据炉内结焦、排烟温度状况,对一、二次风配比,煤粉细度等进行精心调整,制定严格的磨煤机着火防范措施,启停磨煤机过程中,把握好风量、煤量比例,减少磨煤机的含氧量,控制可燃物的浓度,制粉系统安全性明显提高,锅炉飞灰含碳量同比也有所下降。定时对机组真空查漏,及时发现隐患,处理漏点,逐步改善机组真空状态,全力降低煤耗。与此同时,该厂加大对非生产用能跑冒滴漏的监督检查力度,杜绝了无偿用能现象。