本网讯 华电能源哈尔滨第三发电厂按照国家标准严格执行脱硫、脱硝、除尘改造标准,针对机组特点,采用成熟可靠技术进行改造,修改完善脱硫、脱硝专项应急预案、烟气在线管理考核细则等制度,已实现机组“全脱硫”,预计2015年实现“全脱硝”。
脱硫指标达标。该厂#4、#3、一期机组脱硫工程项目分别于2010年、2011年、2013年末投入运行,自此完成了2×600M机组和2×200MW机组的石灰石-石膏湿法脱硫工艺改造。目前,脱硫DCS 系统运行状态良好,烟气连续监测系统检测数据准确,全厂综合脱硫投运率达到99.6%,其中#1机组脱硫投运率达100%,二氧化硫排放浓度为27毫克/立方米;#2机组脱硫投运率达100%,二氧化硫排放浓度为20毫克/立方米;#3机组脱硫投运率达99.52%,二氧化硫排放浓度为34毫克/立方米,#4机组脱硫投运率达98.85%,二氧化硫排放浓度为32毫克/立方米。
脱硝成效显现。#2、#1机组采用LNB+SNCR技术路线,分别于2013年、2014年末完成脱硝改造。第一步对锅炉进行低氮燃烧器改造,改造后采用“分拉垂直亲和浓淡煤粉燃烧”立体分级低氮燃烧技术,将NOX初始排放浓度由580mg/m3 降至320mg/m3;第二步采用炉内SNCR技术,向炉内喷射尿素还原NOX,将NOX排放浓度降至200mg/m3以下,满足国家《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)。截止目前,2号机组脱硝投运率达到99.4%,氮氧化物排放浓度为180毫克/立方米,实现了达标排放。#4机组脱硝改造于2014年11月完成,设计效率达到80%,目前正处于试运行阶段;#3机组脱销改造预计于2015年完成。
除尘数据可观。2013年12月末,该厂1、2号机组经改造后的除尘器投入运行,烟尘排放浓度由原来的124mg/m3降至12mg/m3,远低于国家标准(≤30mg/m3的排放标准),除尘效率达到99.95%以上,大大降低了烟尘排放。
哈三电厂4台机组在线监测系统采用直接抽取加热采样式烟气连续检测系统,烟气的全参数(二氧化硫、氮氧化物、粉尘、流量、温度、压力、湿度)用于环保排放监测和设备运行控制,烟气监测参数经过处理后实现了环保数据的储存、打印、统计、传输功能,并已通过环保部门监测验收。其中#1、#2机组脱硫出、入口及#3、#4机组脱硫入口和烟囱入口A、B两侧共10套数据,实现了与省、市环境监控中心的联网。